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    軸承知識

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    電廠幾種常見泵故障分析

    2023-01-31

    1、 汽前泵非驅動端軸承溫度高

    故障現象:#2機汽前泵在移交生產后非驅動端軸承溫度超過60℃,后在軸承室外接臨時膠管用冷卻水降溫。溫度可降到55℃以下。

    原因分析:

    1)軸承損壞。

    2)軸承室內有雜質。

    3)軸承潤滑油油脂不符。

    處理方法:

    1)更換非驅動端軸承。

    2)清理軸承室。

    3)將原軸承室32#透平油更換為美孚624合成油。

    處理后的效果:汽泵后的非驅動端軸承溫度正常,Z大溫度不超過55℃。

    防范措施:作好汽前泵點檢工作,確保汽前泵油位在正常油位,嚴禁軸承室內進入雜質。提高檢修質量,檢修安裝軸承時應安裝到位。

    2、 汽前泵非驅動端軸承燒毀

    故障現象:汽前泵非驅動端軸承溫度瞬間升到70℃,然后溫度攀升到90℃后緊急將泵停運。后將泵軸承室打開后,發(fā)現軸承燒毀。

    原因分析:在泵停運后檢查油杯還有半油杯油,但將油杯拿起后發(fā)現油順加油孔流入軸承室內,說明油杯內的油位為假油位,主要原因為油杯排氣孔堵塞,軸承室缺油后油無法流入軸承室內造成軸承燒毀。

    處理方法:將軸承室拆下后,由于軸承與軸已粘結在一起無法取下,先用割把將粘結在一起的部分割掉,在割的過程中輕微傷及到軸,由于軸承與軸頸的公差配合要求非常高,割完后軸頸上的殘留部分現場無法打磨(在以后的檢修過程中這種方法不可取)。后又將整軸拿到加工廠將殘留部分車掉,傷及的部分進行補焊打磨。重新測量軸頸直徑和軸彎與設計相符。

    處理后的效果:泵啟動后振動值在規(guī)定范圍,軸承室沒有超溫現象。

    防范措施:在日常維護過程中隨時注意軸承室油位,油位一低應立即補油,并檢查油杯排空孔是否堵塞。如發(fā)生軸承室溫度升高應先檢查軸承室內是否有油,然后再作其它措施。

    3、 開式水泵盤根甩水大

    故障現象:開水泵在運行過程中盤根甩水大,造成軸承室內進水軸承損壞。

    原因分析:

    1)盤根壓蘭螺絲松。

    2)盤根在安裝時壓偏未安裝到位,盤根安裝時未挫開90°,接口在一條直線上。

    3)盤根材質太硬將軸套磨損。

    處理方法:

    1)將盤根壓蘭螺絲進行均勻緊固,但不能緊固太緊,造成盤根與軸抱死發(fā)熱。

    2)安裝盤根時對稱均勻地將盤根壓入盤根室內,接口必須錯開90°以上。

    3)將盤根更換為柔韌性發(fā)軟的盤根(浸油盤根或高水基盤根),有條件的話將盤根改造為注膠盤根。

    檢修后效果:使用注膠盤根,盤根甩水在每分鐘10~20滴,減小泵體的維護檢修工作量。

    防范措施:

    1)盤根應選用耐磨柔韌性比較好的盤根。

    2)安裝盤根時應正確安裝。

    4、 IS離心泵振動大、噪音大

    故障現象:泵體振動大,并且泵體有異音

    原因分析:

    1) 泵軸與電機軸不同心。

    2) 泵軸彎曲。

    3) 泵體各部件動靜摩擦。

    4) 軸承間隙過大或損壞。

    5) 泵轉子不平衡。

    6)地腳不牢。

    7)對輪連接梅花墊損壞。

    處理方法:

    1)將泵與電機重新找正。

    2)將泵軸校正或更換新軸。

    3)檢查、調整泵內動靜間隙。

    4)更換或修復軸承。

    5)泵轉子找動平衡。

    6)緊固地腳螺栓。

    7)更換對輪連接梅花墊。

    處理后的效果:泵體振動小于7μm軸承溫度小于70℃。

    防范措施: 

    1)設備檢修時,確保中心偏差在規(guī)定范圍內。

    2)防止軸彎曲。

    3)檢修時,確保各間隙在規(guī)定范圍。

    4)加強巡視,精心檢修。

    5、單級離心泵不打水或壓力低

    故障現象:單級離心泵啟泵后泵出口無壓力或壓力低

    原因分析:

    1)啟泵前泵體未排空、系統未充滿水或系統漏汽嚴重。

    2)泵入口和出口水流道堵塞。

    3)電機反轉

    處理方法:

    1)啟泵前應打開泵體排空閥然后將泵體進行注水,待排空閥見水后再關閉排空閥,如果系統漏汽嚴重應先處理漏汽處在啟泵。

    2)檢查泵出入口流道是否有雜物堵塞。

    3)將電機改為正傳。

    防范措施:啟動時泵體及時放氣,加強巡視,及時維護和發(fā)現問題。

    6、電前泵非驅動端軸瓦漏油嚴重

    故障現象:電前泵非驅動端軸瓦漏油嚴重。

    原因分析:

    1)軸瓦間隙大

    2)軸瓦供油壓力高

    3)軸瓦回油管細回油不暢或回油管堵塞

    處理方法:

    1)重新調整軸瓦間隙或更換軸瓦

    2)將軸瓦供油壓力調小

    3)加大回油管直徑、檢查軸瓦回油管道是否有雜物

    處理后的效果:油檔處無漏油,回油正常。

    防范措施:

    1)加強巡視,發(fā)現油位低,及時檢查油檔處是否漏油。

    2)加強點檢及時檢查供油壓力是否超出?計壓力并加強電泵的濾油工作。

    3)提高檢修質量。

    7、采暖凝結水泵軸承燒毀

    故障現象:采暖凝結水泵檢修后試運時軸承燒毀

    原因分析:檢修人員責任心不強在泵體檢修后軸承室未加油造成軸承燒毀

    防范措施:加強檢修檢修人員的責任心,加強檢修三級驗收過程。在設備試運前應全面檢查軸承室油位和所有緊固螺栓是否緊好。

    8、磷酸鹽加藥泵不打藥

    故障分析:磷酸鹽加藥泵啟泵后運轉正常,泵體無異音,盤根壓蘭無泄漏,出口壓力為零。

    原因分析:

    1)泵出口泄壓閥未關閉

    3)泵出口安全閥泄漏

    2)泵體體出入口單向閥鋼球上和單向閥閥座上有雜物或鋼球變形。

    3)泵體單向閥接合面墊片損壞。

    處理方法:

    1)將泵出口泄壓閥關閉。

    2)檢查安全閥閥座和閥芯是否有麻坑和其它缺陷,如有則進行研磨,或更換安全閥。

    3)檢查單向閥鋼球上是否有污垢變形、閥座上有雜質裂紋等,仔細清理鋼球和閥座接合面并更換接合面墊片。

    防范措施:定期對加藥泵入口濾網檢修檢查清理,發(fā)現濾網破損,應及時更換。

    (來源:網絡)

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