一、事故經(jīng)過
某輪航行黃海途中主機NO.2排溫偏差高報警,主機自動降速,停車檢查發(fā)現(xiàn)凸輪箱NO.2缸有合金碎屑,排氣閥頂升滾輪位移卡住磨損,排氣凸輪表面燒蝕,滾輪套筒定位鍵脫落,套筒下部本體有兩道裂紋。船舶進行定時、齒輪箱等全面檢查,根據(jù)船舶狀況以及前方海況綜合判斷,決定封缸至卸貨港錨修理。抵達錨地主機NO.2缸臨時修復(fù),后靠妥港卸貨。待備件供船更換后主機修理結(jié)束,續(xù)航北上。
二、事故原因分析
根據(jù)主機專業(yè)廠家檢查以及修理,分析原因如下:
1.排氣驅(qū)動泵固定螺栓松動或上緊力矩不均勻
原導(dǎo)套平鍵兩邊磨損嚴重,固定螺絲斷裂,這是由于當驅(qū)動泵螺栓松動或受力不均勻,導(dǎo)套滾輪和凸輪不能完全垂直,從而導(dǎo)筒受到斜向上的分力,導(dǎo)致導(dǎo)向平鍵磨損。在此次修理中,第一次滾輪導(dǎo)筒更換后,運行時間較短,拆出檢查后也發(fā)現(xiàn)導(dǎo)向平鍵固定螺絲斷裂,從該現(xiàn)象分析,螺絲斷裂的可能的主要原因是滾輪導(dǎo)筒未安裝到位,這和驅(qū)動泵固定螺絲未按照扭力上緊有關(guān)。
2.導(dǎo)向平鍵螺栓松動
導(dǎo)向平鍵螺栓斷裂,當其中一只螺栓首先松動后,平鍵將左右晃動,運行一段時間后,平鍵兩邊磨損,同時螺栓產(chǎn)生疲勞斷裂,導(dǎo)筒產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)位移,導(dǎo)致滾輪和凸輪錯位。
3.高負荷運行時空氣彈簧壓力突然變低
當主機高負荷運行時空氣彈簧壓力突然變低時,排氣閥晚關(guān)或關(guān)閉不嚴,排氣閥行程短,液壓缸的滑油比正常時較多,排氣驅(qū)動泵上行壓縮液壓油時,液壓油阻力比正常時大,滾輪受到的力也較大,從而對導(dǎo)筒產(chǎn)生較大的力,也可能產(chǎn)生排氣閥敲擊或驅(qū)動泵振動較大。使導(dǎo)套受力過大,以致導(dǎo)套平鍵損壞。
三、管理要求及防范措施
(一)近期管理要求
1.在航行過程中每天對主機工況和凸輪箱溫度測量并記錄,如有異常及時反饋公司。
2.每次抵港后打開凸輪箱進行內(nèi)部檢查,檢查凸輪箱內(nèi)部各部件潤滑情況,以及是否存在異常磨損,特別是NO.2缸定時是否有移位現(xiàn)象,如有異常及時反饋公司。
3.每次抵港后打開滑油濾器是否有合金屑。
(二)船舶防范措施
1.根據(jù)船舶設(shè)備狀況,開航前打開主機凸輪軸箱,檢查凸輪、滾輪運動面,確認頂升機構(gòu)導(dǎo)板和導(dǎo)滑板運動面是否存在磨損、燃油滾輪和排氣閥滾輪是否有卡滯現(xiàn)象、凸輪轉(zhuǎn)動時滾輪是否跟隨轉(zhuǎn)動、各部螺栓是否有脫落或松動,高壓油泵是否滲漏燃油至凸輪軸箱,泄放管是否通暢,開啟主滑油泵,檢查凸輪箱內(nèi)部各部件油流是否正常。
2.根據(jù)主機說明書拆檢規(guī)定檢修周期,利用廠修或錨泊期間,安排主機專業(yè)廠家或者專業(yè)維修人員對高壓油泵、排氣閥及其頂升機構(gòu)進行拆檢,對存在缺陷的部件予以換新。
3.通報各船舶管理公司和各輪,開展事故學(xué)習(xí)和宣貫,完善體系文件,舉一反三,防止類似事故再次發(fā)生。
來源:海員M船員
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